我厂YJ79—630粉末制品液压机,在工作中出现上缸压力无法卸载的故障。经过现场分析发现,是由于液压机在工作过程中产生压制振动,造成安装在液压机机身上电接点压力表的触点,处于不完全接触状态,触点接触电阻变大造成线路压降过大,触发PC机的电压降低,PC机无法被触发,也就造成上缸压力电磁阀不工作的故障。将仪表重新安装后故障排除。
1.故障现象
故障表现在液压机压制产品时,当压制压力达到或超过设定压力后,压机上缸压力不能自动卸载,必须手动停止液压机才能卸载。
2.故障的查找(图1)
首先检查了PC机的输出30端口,发现其指示灯无指示。但是PC机输入受控端口510指示灯有指示(端口510是30端口的程序输入端),只是亮度不够并且有闪烁现象,这一现象没有引起我们的重视,认为PC端口510输人正常,因此判断PC机有故障。就重新编写程序并将输出端口改在433,可是故障依然没有排除。这时510指示灯亮度不够并且有闪烁现象引起了我们的重视,经过检查发现电接点压力表在仪表室检定合格,但是安装在液压机上后,液压机工作时,仪表常开触点闭合电阻有200kn,明显存在接触不良的问题。经过对此现象的分析发现这是由于液压机的压制压力过大(本压机最大压力为630t),使液压机机身产生振动,造成安装在压机上的仪表发生共振,使仪表触点处于不完全接触状态,接触电阻变大电压降也就增加,PC机不到足够的稳定触发电压,形成了PC机有输人但无输出的现象。
3.故障的排除
根据故障产生的原因,提出三种解决方案。
第一种方案是利用提高PC机的RUN电压,抵消仪表触点电阻增大产生的压降,保证PC有足够的触发电压。
第二种方案是在仪表触点上并联适当的电容,利用电容的充放电来保证,PC机有足够的稳定的触电压。
第三种方案是将仪表移离振动源,安装在振动相对小的位置,消除液压机振动给仪表带来得影响。
经过对三种方案的比较认为,前两种方案工作量小、易实施,但是不能排除故障产生的根本原因,为以后工作带来隐患。第三种方案虽然要改动设备工作量大,但是可以彻底排除故障隐患。所以我们采用了第三种方案,液压机经过改造后一年来运行正常。
4.结论
可编程式控制器(PC机)有工作可靠、寿命长、易安装等优点,被广泛使用在各种设备中。我们在平时要多学习各种计算机知识,在维修中要多思考,不要被设备的表面现象所迷惑,工作中才能不走弯路提高工作效率。 |